乳化改性沥青成套设备中关键技术的剖析浅谈 乳化改性沥青,成套沥青乳化设备,中式型乳化设备,在线式乳化设备
一、 工艺、设备改进的基本思路
国内传统工艺加工手段,都依赖于磨机,先溶胀,而后依靠反复多遍的磨削和长时间的孕育来加工生产,但往往存在以下几个方面的缺陷:
1、由于工艺路线的不合理,造成磨机的损耗大,改性沥青产品的质量不稳定。因为溶胀搅拌后的SBS往往结成一定的块状或较大的颗粒,进入磨腔时,由于磨腔内空间有限,磨削时间极短,使磨机产生很大的内压,造成一定的摩擦热,使混合料的温度升高,造成部分沥青容易老化。还有一小部分由于在压力的作用下还未经过足够的磨削,直接从研磨槽中冲飞出去,这样给改性沥青细度、质量、流量造成直接影响,还缩短了磨机的寿命
2、由于在磨削前没有处理好SBS块状问题,没有足够的预处理及磨机动、静磨盘的结构不合理,在磨削过程中,总达不到一定的细度,容易造成改性沥青产品的生产效率不高,产品质量不稳定。往往需要靠反复多次循环研磨和长时间的孕育,来解决问题,这样大大增加能耗,提高成本,产品质量不稳定,影响工程进展速度等等。
二、 拟解决方案
为克服改性沥青粘结材料在加工中的通病,需对工艺进行优化设计,成套设备的核心部件高剪切均化机和磨机进行结构改进,通过大量的试验和一段时间的生产,数据显示,能完全解决上述的通病。
三、工艺、设备的性
1、工艺方法的改进,的提高改性沥青的生产效率。
先从工艺上着手进行改进,研制设计一台高速剪切均化机,采用先粉碎后研磨,目的是把从溶胀罐中初次搅拌的沥青和SBS,在进入磨机磨腔前行预处理,减轻磨机的能耗,提高磨机的工作效率,改变了从磨到磨的传统加工工艺。
2、高速剪切均化机改性沥青乳化机的合理定位添加,对提高改性沥青产品质量及生产效率,降低能耗提供了保障。
其工作过程主要有以下几道工序,道,进行高速强烈搅拌,达到一定的粒()度和一定的均匀性;二道,进行高速剪切,通过十几万次的高速剪切后,达到一定的细度;三道,进行高速分散,达到一定的均匀性。经过高速剪切均化机三道处理后,沥青和SBS处在一定的微小粒度和均匀分散状态。
3、对磨机的动、静磨盘设计结构进行大的改进。
因为SBS是一种韧性很强的热塑性弹性体,在进入磨机磨腔内有充分足够研磨次数,才能确保细度和质量。对动、静磨盘进行全新特定设计,当SBS改性剂进入磨机磨腔内时,在动、静磨盘高速旋转离心力的作用下,避免直线运动,而是高速上下跳动,高速不停地与动、静磨盘相对碰撞,产生各种复杂的曲线运动。这样,在有限的磨机空间和时间里,大大增加了磨削的概率,了分散均化效果,从而确保了磨削细度、均匀性和稳定性,为了确保细度和质量,再用串联的方式再经过二台磨机用同样的方式,再研磨一遍,这样提高了磨机的粉碎效率和质量的可靠性。改性沥青乳化机
四、工艺优化组合,改性沥青乳化机改进高剪切均化机和磨机后,其各项技术指标均有明显的变化,对比如下:
1、 改进前,研磨后的细度在10μm以上,还时常出现1mm以上的颗粒,且细度极不均匀;改进后,研磨细度在2μm以下,细度均匀,不存在任何颗粒现象。
2、 改进前,磨后均匀分散性较差,孕育时间需要1小时以上,来促使改性剂和沥青之间的相容性;改进后,粒度微小,均匀分散性好,孕育时间只需要10分钟左右,而不会出现离析、分层现象。改性沥青乳化机
3、 改进前需要用三台磨,其功率消耗分别是75KW、55KW、55KW;改进后,高剪切均化机和两台磨机的功率分别是37KW、45KW、5KW。
4、改进前,其生产能力在8T/h左右;改进后,生产能力在14T/h左右。
五、 工艺及设备的经济效益和社会效益。改性沥青乳化机
改性沥青乳化机工艺及设备经过改进后,改性沥青的细度、均匀度及综合指标都有明显的改善;大大缩短了溶胀、孕育时间,在程度上降低了电能、热能的使用量,对缓解能源危机,起到一定的效果;减少了改性剂的使用量,提高了生产效率,为实现原料国产化,加快道路建设和养护速度,使道路铺设成本大大减少。
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